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        水泥窯尾煙氣SCR脫硝技術(shù)分析

        發(fā)布時(shí)間:04/03/2020 10:14:53

        水泥窯尾煙氣特點(diǎn):

        (1)NOx含量高,為300~1300mg/Nm3。

        (2)濕度大,水含量8~16%;水蒸氣露點(diǎn)一般為45~55℃。

        (3)粉塵含量高,煙塵濃度達60~120 g/Nm3,并含有堿土金屬氧化物等腐蝕性成分。

        (4)粉塵粒徑?。ㄐ∮?0μm的顆粒約占75~90%)、比電阻高,除塵難度大。

        (5)粉塵中堿金屬氧化物含量高。

        以上這些煙氣特點(diǎn)均增加了脫硝的難度和投資成本。

        水泥窯尾煙氣SCR脫硝難點(diǎn):

        目前,國外有一些水泥生產(chǎn)線(xiàn) SCR運行案例,但未見(jiàn)其長(cháng)期穩定運行且各項指標滿(mǎn)意、完全可推廣的技術(shù)案例報導,其主要原因是,水泥生產(chǎn)工藝的高效脫硝技術(shù)路線(xiàn)尚達不到電廠(chǎng)燃煤鍋爐脫硝技術(shù)的成熟度和可靠度。自2018年起,國內有幾個(gè)水泥窯SCR脫硝工程陸續開(kāi)始建設,但到目前為止還沒(méi)有長(cháng)期穩定運行的報導,幾個(gè)項目中投運時(shí)間較長(cháng)的已經(jīng)暴露出催化劑堵塞問(wèn)題。水泥窯尾預熱器出來(lái)的煙氣中粉塵含量高達60~120 g/Nm3,且存在大量的堿土金屬CaO,通過(guò)催化劑時(shí),有堵塞催化劑的風(fēng)險,易加快催化劑的磨損,同時(shí)催化劑在含高鈣飛灰的煙氣中長(cháng)期運行會(huì )逐漸失活,這是水泥窯尾煙氣SCR脫硝必須要解決的難點(diǎn)。造成催化劑失活的幾種可能原因是:

        (1)氧化鈣造成微孔的堵塞

        水泥窯尾飛灰中CaO含量高,粘性大;且飛灰粒徑小,大部分在10μm以下。飛灰與催化劑接觸時(shí)極易吸附在催化劑表面堵塞催化劑微孔,造成催化劑活性下降。但是CaO在飛灰中相對其他成分與催化劑組分的親和性不是特別突出,并不是特別容易擴散進(jìn)入催化劑中的組分。此外,相對化學(xué)作用,物理作用一般是可逆的。通過(guò)周期性的吹灰可以將沉積在催化劑表面的飛灰及時(shí)去除,故CaO對催化劑微孔的堵塞一般不是活性下降的主要原因。

        (2)氧化鈣的堿性造成催化劑酸性下降

        由于CaO自身是含有堿性的物質(zhì),而目前使用的V2O5基催化劑中的活性位是酸性的,沉積在催化劑表面的 CaO會(huì )中和催化劑表面的酸位,阻斷催化反應的發(fā)生。水泥窯尾飛灰濃度高、飛灰中含鈣量高, CaO的堿性對催化劑的影響應引起重視。

        (3)生成的CaSO4引起活性下降

        由于沉積在催化劑表面的CaO與煙氣中的SO3反應生成的 CaSO4,而造成催化劑微孔的堵塞是催化劑性能下降的主要原因。CaO中毒機理包括四個(gè)步驟。

        步驟 1 – CaO附著(zhù)到催化劑表面上的宏觀(guān)孔中。

        步驟 2 – SO3滲漏CaO顆粒周?chē)臍饽ぁ?/span>

        步驟 3 – SO3擴散到CaO顆粒中。

        步驟 4 – 隨著(zhù)SO3向CaO顆粒中擴散到,它與CaO反應,生成CaSO4。

        在CaO中毒過(guò)程中,CaO首先在催化劑表面沉積,沉積速度相對較慢。沉積在催化劑表面的CaO與煙氣中SO3的反應屬于氣固反應,由于在催化劑表面有活性物質(zhì)催化氧化SO2生成SO3,SO3濃度相對較高,反應速度為快速反應。快速反應生成的CaSO4的體積會(huì )膨脹14%左右,會(huì )遮蔽反應活性位,堵塞催化劑表面,影響反應物在催化劑微孔結構內的擴散。在 CaO 中毒機理中,其中CaO的沉積速度相對較慢,是控制關(guān)鍵,降低CaO在催化劑表面的沉積量是減緩催化劑中毒的有效手段。

        水泥窯尾煙氣SCR脫硝技術(shù)路線(xiàn)

        4.1中溫脫硝技術(shù)路線(xiàn)

        310~450℃溫度區間脫硝,脫硝活性高,催化劑用量少,無(wú)需加熱再生設備,運行成本低,可實(shí)現長(cháng)期穩定可靠運行。水泥窯爐的窯尾出口煙氣溫度約310~450℃,是最佳SCR脫硝溫度反應區,但是該處粉塵含量高、堿金屬含量高,會(huì )導致催化劑堿中毒和堵塞,影響中高溫SCR脫硝劑的使用壽命,因此需要將煙氣除塵后再送入SCR反應器。“高溫除塵+中溫SCR 脫硝”的工藝路線(xiàn)無(wú)需額外補能就可以實(shí)現長(cháng)期穩定運行,使水泥生產(chǎn)中的除塵脫硝工藝具備高效減排、節能節材的明顯優(yōu)勢。

        4.2中低溫脫硝技術(shù)路線(xiàn)

        200~210℃溫度段脫硝,催化劑活性較低,用量較大,且這個(gè)溫度段是硫銨生成的最佳溫度段。煙氣中SO3與NH3反應生成硫銨副產(chǎn)物,易糊堵催化劑,引起催化劑失活,且硫銨粘性大,難以使用吹灰器吹掉。因此,需要采用增設加熱再生裝置的方式,不定期將煙氣加熱到350℃來(lái)緩解硫銨對催化劑的影響。但是這樣增加了系統的復雜性,且對后續風(fēng)機及設備提出了新的要求。

        4.3低溫脫硝技術(shù)路線(xiàn)

        70~120℃的脫硝催化劑國內外報道的應用很少,成功應用案例也很少,目前國內的低溫催化劑起活溫度一般≥150℃。在70~120℃溫度區間,催化劑活性很低,催化劑使用量大,價(jià)格昂貴,工程造價(jià)高。在此溫度下煙氣成分對活性有很大影響,需要煙氣幾乎無(wú)塵,SO2含量小于10mg/Nm3,水含量也很少。目前水泥行業(yè)煙氣中的水含量較高,達到8~16%,低溫下水對催化劑活性影響非常大,H2O會(huì )和反應物NH3搶奪催化劑表面的活性位,導致催化劑迅速失活,尤其當水含量>10%,尤為明顯。同時(shí)煙氣中也有少量硫和堿金屬,運行中長(cháng)期累積在催化劑表面,極易導致催化劑失活。

        在70~120℃溫度段和200~210℃溫度段進(jìn)行脫硝,如果采用“熱風(fēng)爐+GGH”的工藝,將煙氣加熱到250~280℃,再進(jìn)行SCR脫硝,雖然脫硝效率可以得到保證,但是水泥窯煙氣量大,不僅設備的投資費用很高,而且加熱煙氣所消耗的燃料量也相當巨大,運行成本也非常高。

        ——文章來(lái)源(完全管理網(wǎng))

        綜上所述,高溫除塵+中溫SCR 脫硝的路線(xiàn)是最理想的一種方式。

        廣州市新力金屬有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金屬纖維氈多年,研發(fā)出各種金屬濾芯,柴油車(chē)尾氣凈化器,繼而針對工業(yè)爐窯方面的高溫煙氣研發(fā)生產(chǎn)了耐高溫的金屬纖維氈濾袋,耐高溫可達600℃,過(guò)濾精度達到12μm,出口濃度低于5mg/立方米,目前在廣泛用于氧化鋁焙燒爐,水泥,玻璃,垃圾焚燒,生物質(zhì)發(fā)電等工業(yè)除塵領(lǐng)域,或者有需要在增加的SCR脫銷(xiāo)系統前除塵的窯爐,或有色貴金屬冶煉貴金屬粉塵過(guò)濾回收等等。

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